技術(shù) | 回轉窯窯尾漏料的處理
2017年6月起,焦作千業(yè)水泥公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”)熟料一分廠(chǎng)5000t/d回轉窯頻繁出現窯尾間隔漏料現象,嚴重影響了回轉窯的產(chǎn)量和質(zhì)量,而且造成不必要的環(huán)境污染,增加現場(chǎng)員工的勞動(dòng)強度,嚴重制約了生產(chǎn)。針對這種情況,該公司組織技術(shù)人員進(jìn)行了多次分析,最終通過(guò)采取措施,解決了這一問(wèn)題。
漏料初期,由于沒(méi)有充足的停窯時(shí)間對窯內進(jìn)行檢查,因此對于漏料情況僅從回轉窯運行的情況進(jìn)行了分析。漏料時(shí)由于窯速慢,三次風(fēng)也偏小,造成窯內通風(fēng)過(guò)大,物料流速慢,窯內填充率過(guò)大,窯內出現副窯皮及后結圈。再加上生料成分波動(dòng)的影響造成了漏料情況的出現。相關(guān)數據見(jiàn)表1。
表1 調整前技術(shù)參數
針對以上分析做出相應調整:
(1)在窯況允許的情況下提高窯速,采用薄料快燒的煅燒方法。窯速越高,窯內物料填充率相應越低,窯尾不易漏料。同時(shí)窯速提高后,減少了物料在窯皮上的再粘附,降低了窯皮厚度,避免窯皮越來(lái)越厚。
(2)調整三次風(fēng)閥,確保窯內用風(fēng)和三次風(fēng)的合理分配。開(kāi)大三次風(fēng)閥,減少窯內通風(fēng),保證物料快速入窯,同時(shí)減小窯內物料阻力,加快物料流速,降低窯內填充率。調整后參數見(jiàn)表2。
表2 調整后技術(shù)參數
(3)調整窯頭噴煤管,反復交替調整,使窯內副窯皮及后結圈冷熱交替變化以自行垮落。
(4)該公司所用石灰石MgO含量普遍偏高且波動(dòng)大,熟料含量在4.2%~4.9%左右。MgO偏高時(shí),如果分解爐繼續保持正常煅燒溫度,易導致液相量過(guò)多而出現結圈情況,導致窯尾漏料。因此在MgO偏高時(shí),適當降低燒成溫度,降低鐵鋁含量,適當提高KH和SM值,從而緩解窯尾漏料情況。
(5)操作上要根據窯況和配料波動(dòng)及時(shí)調整用煤量,避免窯頭用煤量過(guò)大,造成窯內煤灰大量沉積,不均勻摻入熟料中,最終導致不正常工況(如結圈)的產(chǎn)生。嚴禁分解爐出口溫度過(guò)高控制,避免液相提前出現。
經(jīng)過(guò)以上調整,窯尾漏料現象有一定的好轉,但偶爾仍會(huì )出現,并沒(méi)有從根本上解決問(wèn)題。
在停窯檢修中,該公司組織相關(guān)人員對窯內進(jìn)行了認真檢查,在檢查過(guò)程中發(fā)現窯尾下料舌頭大部分燒損變短,嚴重的基本上只剩下螺絲固定的根部,根據這種情況判斷,這可能是造成窯尾漏料的主要原因。
針對以上情況,檢修期間對下料舌頭全部進(jìn)行了更換,并把下料舌頭兩側和下料斜坡的澆注料重新砌筑。對窯尾密封的魚(yú)鱗片及鎖緊鋼絲進(jìn)行了全部更換。
經(jīng)過(guò)上次對窯尾漏料的針對性檢修,正常投產(chǎn)初期沒(méi)有再出現過(guò)窯尾漏料的情況,但在回轉窯投料初期,特別是筒體在下限位,低窯速操作的情況下,窯尾仍然出現漏料現象。對此,該公司對窯內情況進(jìn)行檢查,發(fā)現下料舌頭并沒(méi)有嚴重損壞,揚料板磨損也不嚴重,而且在以前的生產(chǎn)中同樣的情況并沒(méi)有出現過(guò)類(lèi)似的漏料現象。針對這種現象,決定在原設備基礎上進(jìn)行改造,以提高窯尾輸送物料能力。參考相關(guān)圖紙并進(jìn)行測量,在下料舌頭和窯筒體之間加裝一個(gè)接料板,安裝長(cháng)度為窯筒體圓周長(cháng)的2/5,安裝焊接位置在煙室前端面偏料側,接料板寬度130mm,采用8mm厚的耐熱鋼加工制成。增加接料板后,在投料初期非正常情況下,窯尾物料多時(shí),物料不至于直接窯尾密封直接漏出,物料順著(zhù)接料板全部導入揚料板,減輕了直接流出的可能。
經(jīng)以上處理后,正常的生產(chǎn)和投料初期沒(méi)有再出現窯尾漏料的現象。
回顧治理窯尾漏料的整個(gè)過(guò)程,我們分析造成窯尾漏料的根本原因在于窯尾物料堆積,堆積量超過(guò)了當時(shí)窯況所能輸送的最大物料量,就會(huì )導致窯尾漏料。解決窯尾漏料問(wèn)題,需要在調整工藝參數和配料成分的同時(shí),對工藝設備進(jìn)行科學(xué)的改造,盡可能的提高窯尾物料輸送量,從而避免窯尾漏料情況的發(fā)生。
造成窯尾漏料的原因很多,分析處理時(shí)要考慮各方面因素,一定要根據實(shí)際情況對癥下藥,從而穩定窯工況,實(shí)現穩定持續的回轉窯運行。
作者:鄭波,韓智
來(lái)源:《焦作千業(yè)水泥有限責任公司》
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