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  • 技術(shù) | 2500t/d生產(chǎn)線(xiàn)篦冷機技術(shù)改造效果評價(jià)

    來(lái)源:《山東山水水泥集團有限公司》 發(fā)布日期:2021/12/24 編輯:張翀
    核心提示:2500t/d生產(chǎn)線(xiàn)篦冷機技術(shù)改造效果評價(jià)

    前言


    某公司2500t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)配置ф4.0m×60m回轉窯, 生料系統為1臺CLF180140-D-SD輥壓機終粉磨,1臺立式煤磨,三代推動(dòng)式篦冷機(NC3.2×23.2)。設計采用無(wú)煙煤煅燒,石灰石、砂巖、黏土、轉爐渣、有色金屬灰渣配料。生料0.2mm篩余量控制在2.2%以下。自2008年5月投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)過(guò)7年多的運行,生產(chǎn)線(xiàn)的現場(chǎng)操作與管理取得了一定的經(jīng)驗,但系統整體運行尚不理想。熟料產(chǎn)量、二三次風(fēng)溫、篦冷機冷卻效率偏低,標煤耗及電耗偏高,固定篦床斜坡易積料。


    為了適應市場(chǎng)競爭及環(huán)保要求,該公司對三代篦冷機進(jìn)行技術(shù)改造,以下針對篦冷機存在的主要問(wèn)題、解決措施及取得的主要成果進(jìn)行介紹。


    一、篦冷機存在的主要問(wèn)題及原因


    篦冷機存在的主要問(wèn)題及原經(jīng)相關(guān)專(zhuān)家檢測、診斷,對生產(chǎn)數據進(jìn)行系統分析,篦冷機系統的主要問(wèn)題如下:


    (1)兩側物料冷卻差。出篦冷機兩側物料出現紅河現象,冷卻效果差,出篦冷機平均溫度>260℃;


    (2)落料區設計不合理。落料區是熟料急冷的關(guān)鍵部位,影響篦冷機的熱回收效率和熟料質(zhì)量。入料口現僅設置4排階梯固定梁,左右分區供風(fēng),如圖1(a)所示,不能夠根據熟料顆粒大小和不同區域的料層厚度調整風(fēng)量,而且篦床面積小,料層不易控制,急冷效果差,影響熱回收效率。固定充氣梁易積料,影響通風(fēng)和冷卻。


    圖1 篦冷機改造前后第1段篦板布置圖


    (3)竄風(fēng)漏料嚴重。檢修前篦下風(fēng)室整體壓力偏低,風(fēng)室間竄風(fēng),篦板的四個(gè)間隙不均勻、篦板間短路風(fēng)漏風(fēng)嚴重,冷卻風(fēng)分配不均,篦床漏料嚴重。


    (4)鎖風(fēng)效果差。灰斗鎖風(fēng)仍采用傳統的電動(dòng)弧形閥,開(kāi)啟時(shí)間靠人工控制,鎖風(fēng)效果差,漏風(fēng)嚴重,揚塵大,工作環(huán)境差。


    (5)風(fēng)管阻力大。V4、V6風(fēng)機進(jìn)風(fēng)管道設計不合理,風(fēng)速高,阻力大,增加風(fēng)機電耗。


    二、采取的技術(shù)措施


    2.1 采用新型阻流篦板技術(shù)


    為消除細料紅河,采用新型阻流篦板技術(shù)。根據實(shí)際情況,在篦床兩側間隔斷續布置新型阻流篦板,減緩兩側料流速度,延長(cháng)冷卻時(shí)間,降低兩側熟料溫度,延長(cháng)篦板和護板使用壽命。


    2.2 對固定篦床進(jìn)行改造


    改造固定床,拆除原有4排固定梁和1排活動(dòng)梁,改為面積加大的固定床形式,配3臺高效風(fēng)機,對固定篦床實(shí)施左中右分區供風(fēng)。左右供風(fēng)利用原有V1、V2兩臺風(fēng)機,新增1臺冷卻風(fēng)機V21,增加風(fēng)量(標況下,以下同)約10000m3/h(見(jiàn)表1)。根據下料口寬度方向不同的料層風(fēng)阻,通過(guò)手動(dòng)調節閥控制各區域風(fēng)量,實(shí)現供風(fēng)按需分配。落料區采用斜線(xiàn)漸寬(馬蹄形)形式,改善布料效果,實(shí)現物料合理分散,減小粗細物料離析,避免風(fēng)短路現象,改造后篦板布置見(jiàn)圖1(b),這樣可使熟料得到有效冷卻,并有利于穩定二、三次風(fēng)溫,煤耗降低,熟料易磨性提高。


    表1 改造后風(fēng)機參數-LYBLJ2500(海拔1000m)



    2.3 調整篦板間隙


    通過(guò)調整篦板間隙,使全部篦板間的四個(gè)間隙符合設計要求,最大程度降低短路風(fēng)的形成,有效利用冷卻風(fēng)并合理控制風(fēng)量。


    篦板的通風(fēng)面積見(jiàn)圖2。A是鑄造或焊接篦板過(guò)風(fēng)孔的面積;B是篦板間的相鄰間隙;C是篦板與側板間縱向間隙;D是固定排與活動(dòng)排篦板間橫向間隙。這四個(gè)通風(fēng)面積控制不好會(huì )造成篦板阻力下降,分風(fēng)不均,影響冷卻風(fēng)與熟料的換熱效果。


    圖2 篦板通風(fēng)示意圖


    2.4 采用PLC自動(dòng)控制的6套雙氣動(dòng)閘板閥


    采用PLC自動(dòng)控制的6套雙氣動(dòng)閘板閥取代現有電動(dòng)弧形閥,實(shí)現雙層閘板密封和料封,解決灰斗漏風(fēng)和揚塵;風(fēng)室密封已采用金屬刷型式的風(fēng)室密封裝置,局部存在間隙過(guò)大或孔洞,進(jìn)行局部修補或更換即可;此外,單導向輪改為雙側導向輪。采用雙側導向輪,提高篦床導向精度,篦床兩側與護板間隙由4mm降低為2mm,減少篦板與護板間的漏料量并降低磨損,同時(shí)對主軸兩端密封滑板裝置起到保護作用。


    2.5 改造局部風(fēng)管


    改造風(fēng)機V4、V6的局部風(fēng)管(見(jiàn)表1),降低阻力。后續對2~6室風(fēng)機根據實(shí)際情況可適當提高風(fēng)量20000~30000m3/h。


    三、改造效果分析


    3.1 工藝參數方面


    篦冷機改造后投產(chǎn)運行6個(gè)月,經(jīng)專(zhuān)業(yè)標定單位對篦冷機運行狀況及工藝參數進(jìn)行標定后得出:熟料產(chǎn)量3200t/d,較之前提高100t/d;單位熟料配風(fēng)量達到2.5m3/kg,提高了0.23m3/kg;熟料得到有效冷卻,實(shí)際出篦冷機溫度從之前的260℃以上降至目前的90℃左右,篦冷機二段熟料無(wú)紅料出現;二次風(fēng)溫由1006℃提高到1090℃,三次風(fēng)溫由857℃提高到880℃;標煤耗明顯降低,由之前的120kg/t降低為110kg/t;急冷使熟料內部產(chǎn)生微裂紋,降低水泥粉磨電耗,窯系統趨于穩定并良性循環(huán)。


    4.2 熟料質(zhì)量方面


    4.2.1強度


    表2為篦冷機改造前后熟料物理物理指標對比。由表2可看出,熟料28d抗壓強度提高約2MPa以上。強度提高,料耗降低,間接節約了成本。


    表2 篦冷機改造前后熟料物理物理指標對比



    4.2.2巖相


    改造前后熟料巖相圖見(jiàn)圖3。由圖3可看出改造后熟料保持了高溫煅燒的晶型,急冷效果明顯改善。改造前熟料慢冷,A礦花環(huán)狀,B礦粗雙晶紋,黑色中間體片狀析出,改造后熟料快速冷卻,A礦邊棱光潔,晶型完整,B礦細雙晶紋,黑色中間體呈點(diǎn)線(xiàn)狀。


    圖3 改造前后熟料巖相圖


    4.2.3結粒


    篦冷機改造前熟料料球結粒不均勻,改造后由于窯系統處于較穩定的狀態(tài),熟料煅燒較充分,結粒較均勻。


    四、結論


    (1)改造前后參數對比,單位熟料配風(fēng)量較之前提高了0.23m3/kg,篦冷機出口熟料溫度由260℃以上降到90℃左右,無(wú)紅河出現;二次風(fēng)溫由1006℃提高到1090℃;三次風(fēng)溫由857℃提高到880℃;提高了篦冷機的冷卻效果及熱回收效率,降低了煤耗。


    (2)熟料強度提高,保持了高溫晶體形態(tài)。


    (3)篦冷機及窯系統運行平穩,產(chǎn)量由3100t/d提高到3200t/d;出窯熟料粒度結粒較之前均勻。


    作者:林盼盼

    來(lái)源:《山東山水水泥集團有限公司》

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